滚珠丝杠频繁损坏,数控机床的高手请进。谢谢

滚珠丝杠信息:螺距16mm 长1200 螺纹长850 直径40,安装位置立式加工中心Z轴,Z轴为气缸配重,
损坏现象:初始安装用NSK轴承无声音,一个月后换刀点附近有“恩恩”的杂音,拆下时轴承已烧结,重新安装时换了IBC轴承声音小一点,因为急于生产也没有时间拆下来去维修丝杠,只能这样生产,声音渐渐变大,4个多月后丝杠滚珠滚道有坑坑洼洼的磨痕,磨痕就在换刀点的地方,就是丝杠运行的最上端。寿命5个月,上端轴承拆下时已经烧结,
Z轴速度较快为48M/min 上端4个轴承 背靠背安装 上1下3 下端3个轴承 背靠背安装上2 下1.轴承是NSK的30TAC62的,联轴器为弹性联轴器非原装,分油排为0.4ml/次,丝杠上下直线度差约1mm,下面轴承轴垫的垫片,以保证直线度。
这一次,考虑安装手法问题,请机床厂家来装,他们上面轴承座采用背靠背上2下2安装,使用扭力扳手所有紧固点都上合适的力矩,下面轴承座垫的塞尺片,调整后圆跳动2丝内,直线跳动5内丝,窜动没有打。为延长寿命速度将为36m/min,刚装上去就感觉有很轻微的恩恩声音,3周后声音又很大“恩恩”伴有抖动,机床厂家也没有办法,轴承盖已压紧,锁母也锁紧了,请指教可能的问题点?
机床出厂时的那根丝杠寿命也就15个月,但是没有像现在这样24小时的做。
我的怀疑:1、联轴器非原装可能减震效果不好,或者有间隙。
2、轴承原装是德国IBC的,现在用的NSK,有没有可能买到了假货,用手压紧转动顺畅,看不出来异常。
3、分油器原装0.5ml/次的,现在为0.4ml/次,但是我缩短了润滑周期,油路通畅,丝杠上也有油膜,个人感觉问题不大。
4、伺服电机速度增益频繁坏的是200,另一台好的是400,但是也没有改过。不知影响是否有。
5、配重气缸是不漏气,负载率也看不出异常,考虑配重气缸的可能性小。
6、直线度差很多,证明机床应力变形严重,要大修的话工程就大了,但是也不至于一装上去就恩恩的响。
7、安装问题,厂家来装效果还不如自己装的好,纠结中,
8、杂物进入就不考虑了。
请高手指点。谢谢,在线等。

磨痕就在换刀点的地方,就是丝杠运行的最上端 我怀疑是你的丝杠装的有问题,通轴度不好 装完丝杠既要打上母线也要打侧母线,同轴不好的话越靠近固定端就越别劲,远端会好,再换丝杠时候简易螺距改为12,追问

上母线和侧母线都打过了,下面的轴承座下面垫了1mm的塞尺,直线度才控制在5丝内,但是因为是Z轴,上面一节打不到,也没有办法,

追答

如果空间够的话,换一个膜片式涨套联轴器,这个连轴器允许偏摆量大。

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第1个回答  2020-11-19
这是伺服刚性问题,蚊蚊纹是电机出来的